应用频响法诊断变压器绕组变形的应用研究
用此方法还对黑龙江省富拉尔基电厂6号主变(220 kV/240 MVA)和北京石景山热电厂1号厂高变(SFFL-31500/15)进行了绕组变形试验,为检修提供了重要依据。其频响特性曲线如图3、图4所示。
图3 富拉尔基电厂两台变压器低压绕组频响曲线
图4 石景山热电厂两台厂高变Ⅰ分支频响曲线
4.2 中度变形实例
例1.下花园电厂1号主变电压等级为220kV、容量为150000kVA,中压侧遭受出口短路1年后,于1992年进行了绕组变形试验。测试结果为:高压绕组相间最大差值为0.8dB,低压绕组相间最大差值为1.2dB,均小于注意值3.5dB,说明高、低压绕组无明显变形;中压绕组相间最大差值为5.3dB,大于注意值3.5dB。该变压器没有事故前频响曲线,但查得该制造厂同期、同型号产品三相绕组频响特性一致性较好,因而可判定该变压器中压绕组发生了变形。由于其相间最大差值小于7.0dB,故属于中度变形。
根据变形试验结果以及该变压器中压出口短路时间较长的实际情况,对该变压器进行了吊检。发现中压A、C相靠近高压侧的压板上升了25~30mm,B相有轻微的上升。现场整修后投入运行,安全运行至今。下花园电厂1号变频响特性曲线见图5。
图5 下花园电厂1号变中压绕组频响曲线
例2. 山西太原城西站1号变(型号:SF2-31500/110)低压曾遭受出口短路冲击。变形试验表明该变压器高、低压绕组相间差值均小于注意值3.5dB,绕组未发生明显变形。该站2号变与1号变为同型号、同一厂家的同期产品,未受出口短路冲击,但近区短路多次。为此,对2号变进行绕组变形试验。试验结果表明:2号变高压绕组相间最大差值为2.1dB,低压绕组相间差值最大为5.1dB, 大于注意值3.5dB, 且与1号变相比差值发生了明显变化, 因此, 判定2号变低压绕组发生了变形,差值小于7.0dB属中度变形。
经吊检发现上夹件有变形现象,高压绕组部分垫块脱落。进一步解体发现,低压绕组发生了波浪状扭曲变形,无法修复,更换了绕组。其频响曲线见图6。
图6 山西太原城西站两台变压器低压绕组频响曲线
例3.重庆双山站2号主变(型号:SFPSZ4-120000/220)中压侧曾遭受过出口短路冲击。绕组变形试验结果为:高压绕组相间最大差值为1.2dB,低压相间最大差值为0.4dB,均小于注意值3.5dB;中压绕组相间最大差值为5.4dB,大于注意值3.5dB,因同类型产品相间差值一般小于2.0dB,两者比较相间差值发生了明显变化,因此,判定中压绕组发生了中度变形。吊检发现:中压A、C两相基本正常,B相绕组轴向位移30~40mm。其频响曲线见图7。
图7 重庆双山站2号变中压绕组频响曲线
5、结论
(1) 变压器绕组变形试验已在全国普遍开展,并成功地查出了多台变压器的绕组变形,在变压器运行检修方面发挥了重要作用。
(2) 多年的应用实践证明,本文提出的变压器绕组变形判定标准和变形严重程度划分标准简单、可靠、实用,还可以判定变形绕组的所在侧和所在相。
(3) 尽管绝大多数1.6MVA以上变压器的三相绕组频响特性一致性较好,不用跟历史数据相比较。但为了防止误判断,必须进行纵向比较。
(4) 新变压器三相绕组的频响特性一致性不好,说明工艺水平较差。比如同心度差、各绕组高度不一致等,必将会降低变压器的抗短路能力。
(5) 变压器某一侧绕组发生变形时,会影响邻近绕组三相的一致性。因此,在做出绕组变形判定时,应考虑这一因素。
(6) 实践证明,变压器绕组变形多发生在低压侧和中压侧,高压绕组发生变形的情况比较少见。
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